本站讯 10月16日,在岱庄煤矿11607充填工作面,随着充填工区生产班长李辉一声令下,该面连续安全充填第10个循环顺利完成,标志着下组煤充填开采驶入“快车道”。
11607充填工作面长约116米,走向长约870米,是该矿1160采区的首采工作面,肩负着延长矿井服务年限、保障生产接续的重任。该矿自今年7月份开始正式向11607充填工作面“进军”。
“由于缺乏下组煤安全充填的经验,加之对现场条件分析不足,在刚进入11607面生产时,我们就遇到了架间频繁跑浆、漏浆这个‘拦路虎’,直接影响了下组煤安全、快速充填开采的‘步伐’。”充填工区区长朱述伟介绍。11607充填工作面倾角大,轨皮两巷高差达24米,加之顶板属于典型的“蘑菇头”顶板,造成了充填期间膏体挤压力增大及顶部隔离堵漏困难等实际问题。
针对这些情况,该队从改进充填设备、工艺技术入手,先后实行了支架后尾梁改造、隔离强度增大等措施,但效果不理想。为此,该矿又果断采取措施,成立了由生产矿长为组长、技术、调度、安监等部门“精英”为成员的工作专班,跟班盯靠,聚力攻克。
经过多次试验,他们在原有充填隔离工艺上,结合现场实际,用编织袋代替木板头,将编织袋装细渣石配合草栅,塞实支架与顶板之间的缝隙,确保支架与顶板之间的严实性,从而有效解决了顶部隔离堵漏难的问题。同时,他们探索实行“一面两区”的交替充填作业模式,将面上45#支架至81#支架作为第一区,1#支架至43#支架作为第二区,在43#支架至45#支架之间打设隔离墙,此举有效降低了充填期间膏体压力,延长了膏体凝固时间,大大提高了安全充填的系数。
“面后充填隔离难题解决了,面前夹矸响炮又成了制约充填开采效率提升的‘拦路虎’。”朱述伟介绍。由于11607工作面煤层顶板往下0.2米处有一层夹矸,含硫化铁结核,硬度较大,采煤机无法全面截割。在生产初期,他们采用打眼爆破松动的方式联合开采。每两人一组,分三组施工,全面需打设110个炮眼、耗时3个多小时,暨费时又费力。
为攻克这一难题,他们选取5名技术骨干成立快速割煤攻关小组,结合煤层构造,在保证安全的前提下,实施“先底后顶”的割煤方式,在采煤机前进时先割底煤,使煤层夹矸部分“悬空”,从而自然释放硬度,然后在一次性割顶煤,从而实现全面截割,有效提高了作业时间和生产效率。
“目前,11607面已安全推采53米,回收煤炭17000吨,充填效率已经从原来的‘五天一循环’提高到‘两天一循环’。下一步,我们将牢固树立精益思维理念,围绕优化岗位工序发力,跑出下组煤安全高效充填开采‘加速度’。”该矿充填工区区长朱述伟说。