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煤矿浮选工艺(选矿厂过滤机)

煤矿浮选工艺(选矿厂过滤机) 浅谈矿用浮选机的节能

矿山是能源消耗大户,很多设备陈旧。“节能降耗”已成为我国的基本国策,许多矿山企业非常重视高耗能电气设备的节能技术改造。矿井电气设备主要分为采矿部分和选矿部分。矿井电气设备包括通风机、排水泵、提升机和空压机等。选矿的一些电气设备主要有破碎机、传送带、球磨机、提升泵、浮选机等。对于风机、泵、提升机和空压机,很多公司都提出了可行的节能方案,但是对于浮选机,却没有提出合理的节能方案。浮选机是选矿厂的主要设备,数量多,总功率大,全年24小时不间断运行。因此,我们对本公司浮选机的节能方法进行了深入的研究。

一、浮选机介绍

(1)功能介绍

矿用浮选机广泛用于铜、铅、锌、镍、钼、金等有色金属、黑色金属和非金属矿物的粗选、精选和扫选。其工作原理是:电机带动主轴转动叶轮,一边吸入足够的空气体和浆液混合物,一边搅拌浆液与药剂混合,同时细化气泡。颗粒在药剂的作用下附着在气泡上,漂浮在泥浆表面,形成矿化泡沫层,被刮刀刮出。

(2)系统组成

浮选机结构简单,包括罐体、叶轮、主轴、电机等。罐是储存纸浆的容器,设备型号以体积命名。一般1.2m3、2.8m3、4m3、8m3等。浮选机的电气设备是主轴电机和刮板电机,主轴电机约占总用电量的90%。电机通过皮带带动浮选机,皮带带动主轴上的叶轮转动。2 ~ 4台浮选机为一组,一组由一台刮板电机驱动。铲运机的功率比较小。

(三)我公司设备介绍

我公司有四个选矿系列,每个系列有30多台浮选机,设备分为三种,其中SF4浮选机11台,SF8浮选机9台,JJF8浮选机10台。2 ~ 4台浮选机为一组,共10组。总额定功率约为670kW。

SF4浮选机:容量4m3;罐体尺寸为1850×2050×1200;叶轮直径650mm叶轮转速238转/分钟;处理能力0.5 ~ 4m3电机功率15/1.5kW..

SF8浮选机:容量8m3;罐体尺寸为2200×2900×1400;叶轮直径760mm叶轮转速191转/分钟;;处理能力为4~8 m3;电机功率30/1.5kW..

JJF8浮选机:容量8m3;罐体尺寸为2200×2900×1400;叶轮直径540mm叶轮转速233转/分钟;;处理能力为4 ~ 10 m3电机功率22/1.5kW..

(4)浮选机的操作过程

球磨机的处理能力代表了选矿厂的产量。我公司球磨机的处理能力为48 ~ 57 t/h,球磨机出矿浓度为75 5%。出矿量会在一定范围内波动,球磨机出矿量过大会影响选矿品位,处理量过小会造成能源和产能的浪费。所以球磨机出矿量会在一定范围内小幅波动。浮选液位应保持在一定高度,以便刮刀刮出泡沫。因为球磨机的出矿量会有波动,浮选机通过调节闸门的高度来调节浮选槽的液位。

二、浮选机的特性分析

(1)浮选机负载率分析

作者选择了三组浮选机来测试每台浮选机的负荷。

1.第一组有4台浮选机,测试结果如表1所示。

表1第一组浮选机测试结果

2.第二组有4台浮选机,测试结果见表2。

表2第二组浮选机测试结果

3.第3组有3台浮选机,测试结果见表3。

表3第三组浮选机测试结果

从表1到表3可以看出,每组第一台浮选机的负荷率最高,其他浮选机的负荷率相对较低,保持在80%左右。

浮选机整体负载率高。第一浮选机不仅起搅拌的作用,还起吸浆的作用。因此,第一站的负载率高。

(2)浮选机转速和功率特性分析

我们选择了第1组中的最后一台浮选机来测试其在不同速度下的扭矩特性。JJF8型浮选机:容量8m3:叶轮转速233 r/min,减速比4.2;处理能力为4 ~ 10 m3电机型号y200-6,电机功率22kW,额定电流44A,额定电压380V,额定转速980r/min。

设备工频状态(50Hz)检测:运行电压372V,运行电流38A,运行功率17.78kW,电力负荷率0.81。

我们通过调节频率来调节电机转速,分别测得95%、90%、85%、80%、66%的速比。数值见表4,频率功率比见图1。

表4速度比值

图1频率功率比图

通过分析该曲线图,转速和功率之间的关系近似为平方关系。

(3)浮选机转速和转矩特性分析

我们选择了第1组中的最后一台浮选机来测试其在不同速度下的扭矩特性,测试值如表5所示。

表5不同速度下的扭矩特征值

(4)结论

电机的转矩特性可分为恒转矩、平方转矩、恒功率等。恒扭矩是机械负载,扭矩是硬的,比如提升机、空压机等。都属于恒转矩负载;风扇属于平方扭矩。浮选机的转矩特性介于恒转矩和方波转矩之间。

三。节能改造方案的确定

(1)浮选设备节能的基本要求

根据我们企业的具体情况,我们列出了五个基本要求。

①节电设备在不影响处理能力的前提下,应大幅度降低原有电气设备(这里指的是矿用浮选机)的电能,节电应在10%以上。②在不降低的基础上,提高原有电气设备的安全性和稳定性。③节能设备寿命长,损耗低,日常维护少。同时,可以减少对原有电气设备的维护。④节能设备操作简单,不改变原有电气设备操作人员的操作习惯。操作人员经过简单培训就能熟练操作。⑤为了满足矿井未来的发展需要,节能设备的容量有一定的富余。

(2)浮选机节能模式的选择

1.经过论证和分析,根据浮选机电机的转矩特性,采用调频的方法对浮选机主轴电机进行节能改造。调速和节电率能满足要求。

2.根据每组浮选机的负荷情况,我们确定每组第一台浮选机不进行节能改造,其余的进行节能改造。第一种负荷率高,不适合节能改造。

3、根据球磨机流量和矿浆浓度在±5%范围内,即在±10%范围内,调速范围小于10%,再根据浮选机工艺要求,确定调速范围小于等于8%。

4.浮选机的调速是以浮选机闸门开度为基础的。闸门开度越大,速度越高,闸门开度越小,速度越低。

(3)浮选机变频器类型的选择

目前国产和进口变频器质量都能满足技术要求。我们选矿厂地处高海拔,变频器适应高原,熟悉矿业特点。最后选择芬兰威肯公司的产品。

(4)控制方式的选择

1.采用PLC ++通用变频器。控制方式灵活,易于修改,但成本较高。

2.使用变频器+内置程序,技术水平要求高,但成本低。

考虑到节能效益,我们采用了第二种方法,芬兰Viking公司为我们提供技术服务。

四。节能设备的操作

(一)操作

2010年6月28日,我们在负载测试中对第一组浮选机进行了节能测试。2010年6月29日安装完成,6月30日开始测试。为重组中的第三和第四机组安装节能设备。两组每次测试24小时。

1.第一组第三台设备的记录数据见表6。

表6第一组第三台浮选机的记录数据

2.第1组第4台设备的记录数据见表7。

表7第1组第4台浮选机记录数据

(二)总结

通过变频节能设备的实际运行,浮选机的综合性能有了很大的提高。浮选机的低频起动电流降低了起动转矩,从而保护了电机,延长了电机的使用寿命。同时,浮选机的皮带、轴承和叶轮的使用寿命也得到延长。当浮选机电机出现过载、缺相、欠压等故障时,变频器具有上述保护功能,可以及时停机进行保护,从而降低电机等电气元件的损坏率,延长浮选机的工作寿命。

动词 (verb的缩写)结束语

浮选机节能改造项目的成功应用,实现了浮选机的软启动和软停止,既解决了电机的启动冲击问题,又实现了浮选机工作点的高效调整,节约了大量电能,提高了设备运行的安全性和可靠性。值得在矿山选矿系统推广应用。

 
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