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【龙矿集团】热电公司“创新ing”打造企业发展升级版

本网龙口讯  “在过热器更换过程中,我们针对有近2/3管束完好的实际,尝试着创新设备检修工艺,只对磨损的32组管束进行了单管更换,不仅节省了材料费,而且还节省了安装费用约18.5万元,经过一个多月的运行,效果很好,锅炉效率也提高了1%。”龙矿集团热电公司副总经理孟宪伟介绍。

今年以来,面对严峻的煤炭形势,热电公司加快实施创新驱动战略,将科技创新作为打造企业经济升级版的“金钥匙”,大力开展技术创新、创效、创优活动,以生产组织优化为重点,采取班子成员分片包干的方式,重点围绕技术上的创新和进步,不断优化生产经营的关键环节,破解制约企业发展的瓶颈问题,为企业逆势发展注入了新的“正能量”。

“作为发电企业,在规模和机组不扩容的情况,机组的发电是一定的,尽可能提高设备效率和降低发电成本是企业增产、增收和增效的重要手段。”该公司总经理武际文说。燃煤成本占该公司成本管理的60%以上。该公司紧紧依托技术创效,优化锅炉运行调整方案,不仅成功解决了燃用小颗粒挥发份不充分的问题,而且有效促进了经济效益大幅提升。今年年初,根据龙矿集团东部矿区以产油页岩为主的生产接续状况,作为矿区唯一一座自备电厂燃用小颗粒成为该公司的一项政治任务。为了使锅炉达到最佳运行状态,该公司通过设备运行参数分析对比,提出适当提高料层,减少返料量,将炉膛中部温度在维持890-960℃之间,以保证挥发份充分析出;并通过长时间观察设备运行状态,对返料风床隔板进行改造,合理降低隔板高度,从而使锅炉达到更加运行状态,不仅解决了燃烧小颗粒挥发分不充分的问题,而且锅炉效率也由86%提高至87%。

“今年前十个月公司发电标煤耗率每千瓦时同比降低8克,我们依托技术为公司创效200余万元。”该公司运行车间主任王宗福笑着说。为最大限度发挥设备潜能,该公司还不断优化设备运行方式,该气体分公司结合当前机组开机到工况参数稳定投氧投氮时间过长,电耗过高的实际情况,通过优化调整开机步骤,合理分配冷量,对不合格的产品进行可控化调整,从而使开机时间缩短为2-3小时,自今年6月份以来,该分公司制氧机组共停运6次,平均投氮时间为7.13小时,同比减少4.33小时,节约电量3万多度。

据了解,今年以来,该公司共进行技术创优、创新、创效项目9项,间接创效达300多万元。该公司在去年一举实现扭亏为盈的基础上,不仅超额完成了集团公司下达的利润指标,而且前十个月利润增幅达14.53%。

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