随着一阵马达声响起,日前,铁运处机务段成功唤醒了“沉睡”了半年的0056机车,标志着该处内燃机车封存技术取得完满成功。
据了解,近年来铁运处内燃机车一直采用“2+2”模式进行作业,即2台机车在线作业,2台机车段内备用,而备用机车也必须按时打温、检修,成本较高。面对严峻的经济形势,铁运处根据运量情况,大胆进行技术攻关,改变机车运用模式,由原来的两台机车备用,改为一台机车备用,一台机车封存,并把即将进行大修的0056机车定为封存对象,封存期半年。
内燃机车封存在煤炭铁路尚属首次,没有经验可以借鉴,该处机务段进行了大量技术攻关。他们在柴油机停止工作后72小时内,室温为10-3摄氏度时,放出全部机车循环水,用干燥压缩空气吹干各管路和柴油机外表面,并从喷油器安装孔,用带喷头的油枪向每个气缸打入0.3~0.35升的封存机油,解决了机车封存放水、防锈的难点。
机车封存期间,他们还通过创新技术方法,攻克了机车封存期间机车无法进行保养的难题。进入6月份,半年封存期满后,他们对机车重新加入循环水,加注机车滑油,检查机械各部状态,并顺利通过了启封试机试验。
据了解,通过机车封存,可年减少辅修次数5次、辅修费用22.5万元,减少更换机油费用5万元、燃油7.2吨,减少人工费用15.6万元,累计可节约费用50.1万元。