本站讯 6月28日,笔者从许厂煤矿公司了解到,该公司4313工作面通过套用自行设计的工作面安装“模板”参数,仅13天就完成了安装并通过验收移交,比计划安装用时提前了7天。
设计安撤“模板”,是许厂煤矿公司提高安撤效率的措施之一。据该公司调度室副主任扈云新说,今年以来,受井下条件影响,他们公司面临“14安13撤”的艰巨任务,是建矿以来最多的一年。
为最大限度地提升安撤效率,他们通过创新作业流程、施工工艺等措施,保证了工作面安全快速高效安撤。针对各安撤工作面现场条件不同的情况,他们综合分析了撤面造条件距离、上绳数量、出架空间高度以及宽度等参数,归类设计出了3套安撤“模板”。在安撤过程中,他们按照所对应的“模板”参数施工,省去了现场测算、设计和重复返工的时间。
创新安撤工艺,最大限度减少安撤“无效环节”,是他们采取的另一项措施。笔者在该公司4331撤面现场看到,职工在拆除溜子过程中,没有像往常那样把所有溜槽全部拆除,而是每4节一组整体拆运。扈云新说,他们通过对部分设备组合实行整体搬运,同时省去这些配件在拆和安两个环节的人工和时间。
此外,他们还积极开展了一系列创新攻关,针对支架高压管路因安装时间长、接口易锈蚀、U形销拆卸困难,严重制约回撤效率的情况,分别研制了不同型号的“锥形起销器”,拆除效率提升了近60%。研制的单体支柱复位装置,实现了支柱一次性收缩到位,加快了支设、回撤支柱的进度。今年以来,该公司仅在提高安撤效率方面,就累计研究实施革新创意5项。
今年以来截至6月上旬,该公司已完成“7安6撤”,预计月底再完成“1安1撤”,上半年预计累计完成“8安7撤”。