本网讯 面对综放工作面地质条件不断变化的实际,新巨龙公司加大科技创新力度,优化工作面开采工艺,降低员工劳动强度,进一步提高资源回收率,不断提升回采管理水平。
在生产过程中,该公司汲取前期管理经验,全面推广放煤再提效、端头再稳固、创新再推进、人心再聚力、全员再培训“5Z”工程建设,全面提升放煤效率、强化顶板控制、提高劳动技能,并持续推进安全生产标准化建设,全面提升管理效率。
他们根据综合采动影响范围、矿压观测数据及相邻矿井工作面停采线外大巷冲击等案例分析,在保证安全的前提下,优化了2303N工作面停采线位置,在原设计基础上外延15m,大巷保护煤柱宽度优化为215m,多释放煤炭资源4.5万吨,取得了良好的经济效益。同时缓解了矿井工作面接续紧张的局面,在确保安全生产的前提下,提升煤炭产出率,实现效益最大化。
他们发挥“创客中心”作用,加大科技投入,创新端头延长切割技术,通过扩大齿轨整体长度,让煤机的割煤距离增加0.5m,解决了2304S工作面“变长”这一难题,避开了端头开帮的情况,大大提高了劳动效率。他们对采煤机滚筒进行全面升级改造,采用高耐磨重型齿座,增加截齿数量,提高破岩能力及强度;优化端盘齿座角度,降低冲击力;调整开榜齿座角度,减轻磨损;内喷雾系统喷头采取隐藏设计,避免岩石撞击,实现快捷更换。同时增加滚筒截深,截深由原来的800mm增加到860mm,提高割煤量和装煤效果。改造后的滚筒全面提高了使用寿命和切割效果,每循环多割煤200吨,进一步提升了生产效率。
同时,他们创新应用了管路自动拖缆装置,使用巷道原有的单轨吊梁敷设管路吊挂架,利用液压千斤顶伸缩原理进行拖拽,大大提高了劳动效率。他们利用计数感应原理,在后部运输机安设刮板计数器,只需要将运输机开动一圈即可“智能”查清刮板数量,准确掌握运输机状态,提高生产效率。