捧回中国职业安全健康协会科学技术奖、中国安全生产协会安全科技进步奖,摘得“山东省煤炭工业科学技术奖”一二三等奖10项,获得国家发明专利授权4项、国家实用新型专利授权6项……2019年,蒋庄煤矿把创新作为撬动矿井高质量发展的“支点”,集聚创新资源、激活创新要素、转化创新成果,管理创新、科技创新、小改小革协同发力,走出了一条绿色优质、可持续发展的“蒋庄路径”。
实施“废变宝”
“炭黑尾气”是炭黑生产过程中产生的废弃物——大量可燃尾气放空,造成能源浪费,又严重污染环境。然而,在蒋庄煤矿建阳电厂,“炭黑尾气”的命运发生了“逆转”。
蒋庄煤矿勇开技术先河,大胆提出将炭黑尾气掺烧到燃煤锅炉,开展《炭黑尾气在燃煤电厂清洁发电技术研究与应用项目》研究,实现了炭黑尾气与燃煤一体化混合燃烧发电及污染物超低排放。该项目实施以来,累计创效660余万元,真正让炭黑尾气“变废为宝”, 获得了山东省煤炭工业协会科学技术奖二等奖。
在蒋庄煤矿,像这样“化腐朽为神奇”的创新还有不少。
该矿率先上马型煤加工项目,让原本“食之无味、弃之可惜”的煤泥摇身变成“炙手可热”的型煤,探索出一条煤泥洁净资源化利用的新路径,为矿井打开了又一扇效益之门。
智降“拦路虎”
2019年10月,该矿主采3上907工作面从机尾及中间巷揭露过大面积火成岩,岩墙影响范围达6-25米,火成岩走向影响范围达6-75米。如果按常规模式强推硬过火成岩,前后需要一个月,成为影响矿井经济效益的“拦路虎”。
该矿坚持“生产为科研出题、科研为生产破题”思路,通过“采煤工作面高效快速过火成岩脉方法”课题研究,机头段、机尾段均提前10天通过火成岩,实现了过火成岩零漏顶、零事故,最大程度缓解了矿井生产接续。
该矿皮带工区针对南翼原煤运输系统的3部胶带机传递效率较低、耗能高、运行维护成本高等问题,进行了优化设计与节能调速控制革新。自投运以来,平均每月节约用电2.45万度,每年节电费用54.2万元。
一项项创新成果在减轻职工劳动强度、提高安全系数的同时,也大大促进了降本增效。
搭建“大舞台”
“2019年,我矿各类管理创新、科技创新、‘四新’应用等首次突破500项,一项项创新成果在各自的舞台上‘大展拳脚’,为助推矿井发展提供了智力支撑。”该矿科技环保中心主任郝培龙说。
500余项创新成果是该矿创新工作中的一个里程碑,更折射出该矿技术人才培养的丰硕成果。一直以来,该矿高度重视“人”这一关键因素,实施了“普通工人—高级工—技师—技能专家”提升计划,构建了“六个一、三挂钩”自主创新体系。对评选出的科技成果,均以实名命名方式把创新者、发明者载入矿井光荣册。通过开展“揭榜挂帅”创新示范活动,打造了3个劳模创新工作室,建立了9个岗位工种“集智研讨站”,使大量优秀人才和创新成果脱颖而出。
“科技创新是一场没有终点的马拉松,我们将以创新驱动引领高质量发展,培育创新沃土,凝聚集体智慧,在全矿掀起众创热潮。”该矿党委书记、矿长张培龙说。