本站讯 “3月26日,廉照方、宋立村两人收集整形废旧刮板2块,投入使用,节省材料费1420元;3月28日,翟洪生在废料堆捡水泵叶轮,修复后使用,节省材料费245元……”3月30日,博选公司新河选煤厂维修班长周忠孟,对照材料账本核算班组“两化融合”节支降耗情况。
今年以来,博选公司以推行“两化融合”管理为抓手,结合公司煤炭洗选和选煤配件加工制造的生产实际,积极对标学习永锋集团“精益运营”好经验、好做法,动员公司上下树立“潜力无限、挖潜不止”的观念,掀起“全员降本,万众创新”热潮。
该公司新河选煤厂针对机电设备多、维护成本高的情况,结合公司“两化融合”推进方案,在维修班组推行成本管理任务考核制。3月份,该选煤厂设备维修保养费用比计划费用降低12%。他们还将每月的维修材料费用落实到班组每个人身上,把配件领用、材料消耗与个人绩效考核挂钩。月底,他们通过每月一次的班组经济核算会,总结分析节支降耗情况,并按照考核规定奖节罚超,使得职工“算着干”的节约意识不断增强。为降低维修成本,他们利用业余时间开展修旧利废,3月份以来,维修班在废料堆“淘宝”回收废旧螺丝、螺母、阀门、护网等各类材料300余件,节省材料费2万余元。
生产工艺的创新改造,是“两化融合”工作的推进剂。该公司洗选配套设备加工基地结合生产实际,坚持“贴近实践、适用实用”原则,大搞工艺改造创新,在“两化融合”的基础上向自动化智能化方向加速迈进。筛板打磨是筛板生产工艺中重要一环。传统人工打磨工艺费时费力,严重制约生产效率和产品质量。该加工基地技术攻关小组在调查研究和实践论证的基础上,通过技改措施优化生产工艺,提升了工作效率和产品质量,每月还节省人工费用16000余元。为不断提高“两化融合”创新实效,落实公司“选煤智慧化”发展目标,他们还全面启动智能配件的探索研究,与青岛科技大学合作研发了洗煤厂振动筛板信息化及工况监测系统,与最新研制的智能筛板一次性成功投入使用,实现了筛板运行的无人化巡检。