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铜锍顶吹吹炼钙铁橄榄石渣型应用试验

铜锍顶吹吹炼钙铁橄榄石渣型应用试验 铁橄榄石渣模在铜锍顶吹炼钙中的应用试验

中条山有色金属集团有限公司侯马冶炼厂采用Ausmet公司的浸入式喷枪顶吹技术吹炼铜锍,生产粗铜。在该工艺的初始设计中,选择传统的铁橄榄石渣Fe/SiO 2比,并控制在1.4 ~ 1.6。吹炼过程中氧势过大,导致渣中Fe304含量和粘度增加,容易产生泡沫风险和安全隐患。铁橄榄石钙渣的应用试验就是为了解决这些问题。

1.铜顶吹工艺简介

铜锍顶吹炉是一种立式圆筒形冶金炉。来自熔炼系统的热铜锍通过溜槽和堰进入顶吹炉,冷铜梳和熔剂通过皮带系统从顶部孔口加入炉内。高温熔池中的铜锍与浸没喷枪提供的氧气反应造渣脱硫,最终生产出含铜99%以上、含硫0.2%的合格粗铜。顶吹炉可以单炉操作,也可以连续吹。炉渣通过溜槽进入水淬系统,并作为返料返回熔炼系统。粗铜通过溜槽输送到粗铜精炼系统。烟气经余热锅炉和电除尘回收余热后,送至制酸系统生产硫酸。与传统的PS转炉吹炼工艺不同,整个吹炼过程都是在厚渣中进行的。喷枪的鼓风先氧化炉渣,过氧化物炉渣在强搅拌条件下与铜锍接触,完成脱硫和制铜反应。

(1)工艺流程图(图1)

(2)顶吹转炉简介

吹炼炉高12.7米,直径5.24米,喷枪富氧顶吹。喷枪的供气压力为280 ~ 300 kPa,流量为480m3/Min。吹炼炉为圆筒形钢壳,内衬耐火材料,顶部和烟道斜坡采用钢纤维浇注料。炉子顶部设有喷枪口、加料口和备用燃烧器口。炉底为粗铜出料口,距炉底900mm处为排渣口,距炉底1200mm处为与堰体的连接口。炉子结构图见图2。

(3)采用铁橄榄石渣吹炼炉的操作参数。

吹炼炉的具体操作参数如下。加料方式:通过堰体加入50%左右的热冰铜,通过皮带系统加入50%左右的冷冰铜;铜锍品位58% ~ 62%;炉温控制:第一循环1250℃,第二循环1300℃;枪位控制:枪头200mm高于炉内理论金属相界面;渣控制:Fe/SiO 2 = 1.2 ~ 1.6,Fe 304 15% ~ 20%;供气压力为280 ~ 300 kPa粗铜品位> 99%。

(4)铁橄榄石渣使用中的问题

在顶吹炼铜过程中,炉内熔体需要保持一定厚度的渣层,参与反应的氧大部分是由渣转移的。顶吹炼铜过程中,吹入渣层的空气体首先氧化渣层,通过熔体的剧烈搅拌使渣层与铜锍接触,达到造渣脱硫的目的,这样渣容易被氧化产生泡沫渣,这是顶吹炼铜给操作过程带来的一大难题。吹炼炉渣的发泡与炉渣的过氧化程度密切相关。通过对FeO-Fe2O3-SiO2体系相图的分析,发现体系平衡氧分压的增加会导致Fe3O4的固相析出。因此,要使铁橄榄石渣保持熔融均相,必须保持较高的操作温度,使Fe3O4熔融在镁橄榄石渣中,否则,由于磁体的析出,渣的粘度会增加,造成严重的泡沫渣事故。在生产实践中,为了控制炉渣中Fe3O4的过量,往往采用较低的炉渣Fe/SiO 2和较高的炉温控制措施,但这些控制方法增加了吹炼炉的生产成本,也影响了炉衬寿命。通过调整渣型来控制渣中Fe3O4含量一直是吹炼炉生产和应用的关键技术指标之一。

二、钙铁橄榄石渣模应用的理论基础

根据FeO-Fe2O3-CaO体系的相图,在冶炼温度(1200 ~ 1300℃)和较宽的氧分压范围内(P02 = 10-6 ~ 105 Pa),该体系具有均匀的液相区,渣系在Fe3O4中有很大的溶解度,可以避免固态Fe3O4的析出。

CaO-FeO-SiO 2系统延续了FeO-Fe2O3-CaO系统相图的特征。在1250℃的熔炼温度下,该体系具有较大的液相区。虽然CaO FeO Si02的熔点为1223℃,高于2Fe0 Si02,操作温度较高,但在实际吹铜生产中,铁橄榄石渣在高氧势条件下是一块磁铁。炉子操作需要达到1250-1300℃。钙铁橄榄石渣型理论上适合于顶吹渣型应用,因为它可以避免更多的固体Fe304沉淀。

三。钙铁橄榄石渣的应用试验

从2007年9月12日至9月23日,进行了30个操作周期的铜锍顶吹钙铁橄榄石渣型应用试验,根据CaO-FeO-SiO2体系选择渣型控制目标。

(1)目标炉渣类型(图3)

(二)测试操作参数

测试参数如下。加料方式:热冰铜50%左右,冷冰铜50%左右;风量为400 m3/h;炉温控制:1250 ~ 1300℃;枪位控制:枪头200mm高于炉内理论金属相界面;炉渣成分控制范围:Fe/SiO 2 = 1.2 ~ 1.6,Cao 7% ~ 15%,Fe 304 15% ~ 20%。

(3)原料和产品成分的典型分析(表1 ~ 3)

表1炉内冷冰铜成分/%

日期

S

其他的

17/09/2007

60.53

15.3

20.95

3.22

20/09/2007

54.79

13.85

19.40

11.96

23/09/2007

61.83

12.94

20.39

4.84

表2吹渣成分/%

日期

首席行政官

二氧化硅

其他的

19/09/2007

16.64

32.25

6.10

19.87

25.14

21/09/2007

17.26

28.71

4.92

22.99

24.12

22/09/2007

16.84

28.38

6.20

23.72

24.86

表3粗铜产量和成分

日期

类别顺序

产量/吨

铜/%

铁/%

S/%

其他/%

19/09/2007

37

98.93

0

0.6

0.47

21/09/2007

2

51

98.91

0.06

0.03

1.0

22/09/2007

一个

55

99.61

0.01

0.08

0.3

(4)实际炉渣控制情况

由于炉渣中含有A1203、MgO等成分,所以吹炼炉渣实际上是一个非常复杂的系统。在CaO含量5% ~ 15%的目标控制值范围内,进行了30炉次试验。实验发现,当炉渣中CaO含量控制在15%时,过多的石灰石助熔剂会消耗过多的热量,增加炉子的燃料比。在生产实践中,较低的CaO含量可以改善炉渣的性能,在正常炉温操作条件下,将炉渣的实际CaO含量控制在5% ~ 7%较为合适。

(Fe3O4的影响

侯马冶炼厂顶吹炉经过2007年9月的试验,开始使用钙铁橄榄石渣。表4显示了实际生产中Fe3O4含量的分析。之前铁橄榄石渣中Fe3O4含量为15% ~ 22%,泡沫渣事故发生时Fe3O4含量甚至超过30%。

表4炉渣中Fe3O4的含量/%

日期

首席行政官

二氧化硅

Fe3O4

16/04/2008

34.21

5.89

25.45

16.01

03/04/2008

35.34

6.87

28.55

14.76

02/03/2008

36.26

5.32

26.09

17.62

使用钙铁橄榄石渣前,Fe3O4含量略低于15% ~ 22%。从实际操作情况来看,虽然从相图上看新渣型熔点较高,实际操作温度并未提高,但炉渣流动性有所改善,吹炼炉内泡沫渣风险明显降低。未使用钙铁橄榄石渣系,未发生恶性泡沫渣工艺事故。由于渣系私密性低,炉口、烟道、喷枪的粘结状况有了很大的改善。

(六)炉衬的影响

经过一年半的生产实践,在维修时对炉衬进行了检查,发现使用钙铁橄榄石渣系并不影响镁铬质炉衬的使用寿命。

四。结论

(1)钙铁橄榄石渣系可以降低炉渣的Fe3O4含量,改善炉渣的流动性,降低炉渣起泡的风险,改善炉口、烟道和喷枪的结合,对镁铬耐火砖无影响;

(2)铜梳顶吹炉使用的钙铁橄榄石渣系中CaO含量可控制在5% ~ 7%;

(3)钙铁橄榄石渣系可以很好地应用于铜梳顶吹炉。

 
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