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燃气温度控制器(锅炉烟气系统)

燃气温度控制器(锅炉烟气系统) 炉膛烟气温度自动控制系统

摘要:为了满足制粉过程中喷煤系统对烟气温度的要求,设计了一种烟气温度自动控制系统。该系统以触摸屏为人机界面,以西门子S7-200系列PLC CPU226为控制核心,以电机、电动阀门和电动执行器为控制对象,通过Modbus通信协议与远程控制系统进行通信,实现了点火后焦炉煤气向高炉煤气的切换和烟气温度的控制。应用表明,该系统操作简单,控制可靠,既满足了工艺要求,又保证了设备安全。关键词:烟气炉;烟气温度;可编程控制器;触摸屏;通信图分类号:TP273文件识别码:B文号:1004-4620(2004)05-0026-02 1前述的烟气炉控制系统是济钢集团公司第二钢铁厂(简称济钢第二钢铁厂)煤粉喷吹系统的一个子系统。该系统使用的高炉煤气含尘量大,纯度低,尤其是净化过程中的水含量。但由于焦炉煤气成本较高,要求系统在点火成功后自动切换到高炉煤气并停止焦炉煤气。同时要求系统能根据制粉需求自动控制烟气出口温度,并能对各设备独立动作,能显示阀门开度、风量、高炉煤气和热风炉煤气的压力和流量等。所设计的烟气温度控制系统以触摸屏为人机界面,以西门子S7-200系列可编程控制器为控制系统,具有Modbus通信接口,可作为喷煤系统的从站,实现与远程喷煤控制系统的通信。2系统组成2.1系统硬件组成整个电气控制系统分为主控系统PLC和富士UG221H-LE4触摸屏。PLC是喷煤控制系统的从站。系统的硬件配置如图1所示。

图1系统硬件配置

考虑到烟气炉系统的安全性,主控系统的PLC采用西门子S7-200系列PLC CPU226。CPU集成了24输入/16输出的40个数字I/O点,可连接7个扩展模块、6个独立的30kHz高速计数器和2个独立的20kHz高速脉冲输出。它具有PID控制器、2个RS485通信/编程端口、PPI通信协议、MPI通信协议和自由模式通信能力,可用于要求较高的控制系统。西门子S7-200系列PLC CPU226输入/输出点多,模块扩展能力强,运行速度快,内部集成功能强大,完全可以适应复杂的中型烟气炉控制系统。【下一步】2.2系统软件控制系统采用STEP 7-Micro/Win32 v3.1,使用该软件的组态向导可用于TD 200文本显示器、PID控制器、CPU之间数据传输的通讯功能。3系统可实现的功能3.1控制功能控制系统主要实现烟气炉的点火和烟气炉出口温度的控制。操作模式有本地操作和远程操作。在本地操作模式下,用户可以通过触摸屏设置系统参数和控制系统设备。在远程控制模式下,喷煤主控系统采用Modbus通信协议和RS485接口实现系统的远程控制。系统参数包括:烟气炉出口温度、报警温度、前后吹扫时间、焦炉煤气点火时间、点火成功后切换高炉煤气时间。具体控制过程如下:系统收到点火指令后,启动助燃风机吹扫炉膛,焦炉煤气达到设定时间点。点火成功后,高炉煤气打开,焦炉煤气关闭。由于该系统对烟气炉出口温度有严格的要求,温度过高可能会给制粉带来安全隐患,而温度过低则会影响制粉生产过程。在实践中,通过PID调节调节高炉煤气的流量来控制温度。然而,在控制烟气出口温度方面存在很强的滞后性。在实际控制过程中,如果检测到的出口温度与设定温度相差过大,系统在较大范围内调节高炉煤气流量,实现出口温度的快速响应。当检测出口温度与设定温度在20℃范围内时,通过PID调节实现系统的稳定控制。将气体停止到允许的温度,吹扫炉子,然后停止风机。考虑安全因素。如果温度超过设定的上限,关闭燃气并启动空气冷却器,以确保系统的安全。系统启动过程如图2所示。系统关闭过程如图3所示。

图2系统启动流程图3系统关闭流程[下一步]

3.2与主控系统的网络通信。由于本系统是喷煤系统的一个子控制过程,所以配置为Modbus RTU从站。通过RS485通信接口,可以与Modbus主站进行通信,从而完成喷煤系统的远程控制。考虑到烟气炉出口温度对系统的危害,在实际应用中采取了双保险措施。一方面,所有的系统参数和控制参数都通过Modbus接口与主控系统进行通信;另一方面,在实际网络通信过程中,由于现场环境恶劣,无法保证通信数据交换的安全性和实时性,经常出现网络通信故障,使系统无法获取远程系统的控制参数,出口温度失控,给系统带来巨大的安全隐患。因此,在应用中,除了加强对通信故障的判断外,重要的通信信号采用屏蔽电缆直接连接,当通信故障发生时,可以自动切换到硬线连接,从而保证系统的安全可靠运行。3.3触摸屏控制和通讯在本地操作模式下,系统可以通过触摸屏进行控制。触摸屏完全图形化,简单易懂,易于操作。同时,您可以通过触摸屏选择操作模式。操作模式为单动作和自动。在单动作模式下,可以逐个控制单个设备。在自动模式下,系统实现自动控制。具有触摸屏报警指示和报警记录,通过报警窗口,可以查看系统故障原因,方便系统维护。结论:以触摸屏为人机界面,西门子S7-200(CPU226)PLC为控制系统,采用Modbus通讯协议,可实现远程和本地自动控制。该系统自2003年10月投入使用以来,温度控制可靠稳定,满足了工艺要求,保证了设备安全。

 
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