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铝电解槽结构(电解铝槽效应及处理)

铝电解槽结构(电解铝槽效应及处理) 东兴铝业应用新材料新技术提高电解槽效率

  长期以来,铝电解槽内衬都存在抗钠侵蚀性差、保温性不够、使用时间不长等问题,可谓“皮薄命短腹中空”。为解决问题,东兴铝业公司整体“置换”阴极炭块、钢棒、耐火保温材料等核心内容,在电解槽内部全部使用新型“定制”材料,通过优化槽内衬结构保电解槽功能发挥。

据了解,东兴铝业公司500kA铝电解槽采用50%石墨阴极碳块、普通阴极钢棒、干式防渗料等内衬材料。在生产过程中,长期存在阴极抗钠腐蚀能力差、耐火浇注料与阴极炭块接触制约阴极炭块均衡应力释放、干式防渗材料防渗性能差等问题,导致电解槽底部压降较高,内衬寿命较短。

为解决这些问题,研发全石墨化阴极碳块、高导阴极钢棒、防渗砖及相应的保温结构成为技术人员的研究方向。& ldquo这种新型内衬结构技术研制成功并投入使用后,不仅可以提高阴极的导电性和抗钠腐蚀能力,均衡释放阴极炭块的应力,还可以适当提高电解槽的绝缘效果,降低电耗,延长电解槽寿命。& rdquo东兴铝业公司铝研究所所长李振仲说。

在研发过程中,公司采用优质弹丸焦生产的高密度高强度全石墨化阴极炭块,提高了全石墨化阴极的耐磨性,充分延长了全石墨化阴极炭块的使用寿命,实现了节能和长周期运行。同时,高导抗渗碳阴极钢棒粘贴高导钢棒,降低了组装成本和运行耗电成本。

在此基础上,技术人员在全石墨化阴极碳块组下使用蛭石防渗砖。池底不易被氟化物侵蚀,长时间保持了炉衬材料的耐火性、抗渗性和保温性,防止炉底压降上升,保证炉衬材料体积不易膨胀,防止炉衬结构鼓包、变形和早期损坏,延长了炉衬的使用寿命。

目前,& ldquo铝电解槽全石墨化阴极内衬结构& rdquo申报了国家实用新型专利& ldquo全套& rdquo这种新的内衬结构技术已在嘉峪关第一电解区的两台500kA铝电解槽上试用。此外,为保证全石墨化阴极电解槽侧部结构材料不受电解质和铝液侵蚀,长期发挥全石墨化阴极内衬结构的优势,公司采用自有专利技术& ldquo铝电解槽壁厚的优化控制方法& rdquo,维持炉侧。

采用新的内衬结构技术后,实验槽底部电压降降低到265mV,比对照槽降低了53.5mV。与对照电池相比,测试电池的设定电压和平均电压分别降低了68mV。与对比槽相比,实验槽电流效率提高0.27%,吨铝电耗262kWh,电解槽寿命提高一倍,综合电耗降低。

据介绍,这项技术于2016年开始研发,2017年在部分电解槽中使用。2022年,东兴铝业决定在500kA电解系列检修槽上首次应用全石墨化阴极新型内衬结构技术。全面推广后,每年可增加经济效益3.2亿元,同时获得显著的环境效益和社会效益。

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