浙江龙泉芒矿采选联合工程已投产30余年,矿石性质复杂,主要由萤石-应时、萤石-方解石和应时-萤石组成。95年前,由于选矿工艺不合理,没有再磨工艺,大量萤石资源排入尾矿,尾矿中CaF2平均含量在28.5%以上,选矿回收率约为75%。资源浪费严重,为了充分利用矿产资源,2009年浙江龙泉芒矿有限公司投资800万元。一座年处理12万吨尾矿和回收2.8万吨萤石精矿的新浮选厂已经建成。现就工艺流程中的难点与兄弟矿进行技术交流。
首先,尾矿脱泥
尾矿含泥量高,我公司通过试验采用两段脱泥方法,解决了磨粉矿时泥化严重、萤石可浮性差的问题。详情如下:
1、磨前脱泥
尾矿被泵入¢ 12m的浓缩机进行脱泥。溢流含污泥6%左右,萤石1.5%,脱泥效果好。
2.使用粗钻和选择性脱泥。
第一阶段磨矿细度控制在-200目55%左右,使磨矿后无泥化现象,入选矿石浓度为25% ~ 28%。经过粗选和一次精选,达到了脱泥率,一次精选回收率控制在93%以上。所选矿石中的含泥量基本满足下五次精选的要求。脱泥效果更好。
其次,采用旋风组-高效磨机,提高磨矿细度。
磨矿前采用高效旋流器组分级,-270目溢流超过80%,萤石达到单体解离。再磨和旋流器组形成闭路磨矿。
再磨机采用¢1500×4200格子型球磨机。该磨机磨矿效率高,-270目出矿率达70%以上。有效解决了细磨困难的问题。
采用上述方法,我公司尾矿综合利用项目采用粗磨前脱泥—一段粗磨—粗选、精选磨后脱泥—精选精矿分级再磨—五次精选磨的工艺流程,实现了精矿CaF2含量大于98%、SiO2含量小于1%、回收率大于82%的良好指标,年产萤石精矿2.8万吨,充分利用尾矿变废为宝,具有良好的经济效益和社会效益。