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新矿集团:华丰煤矿创新提升综放顶煤回收率

本网讯 今年以来,华丰煤矿坚持以技术创新助推高质量发展,响亮的提出了“边际效益”理念,通过创新实施综放工作面顶煤回收率提升工程,有效减少了矿井资源丢失,延长了矿井服务年限,为集团公司新旧动能转换重大工程交上了一份“华煤答卷”。

矿老井深、人员紧张、资源匮乏,是制约集团公司老区矿井创新发展的一个主要瓶颈。如何利用现有资源,提高煤炭回收率,延长矿井服务年限,成为摆在当前而又亟待解决的重要课题。面对诸多困难,是墨守成规还是创新求变,抉择面前,华丰煤矿毅然选择了后者。

在系统梳理现有采煤工艺的基础上,该矿决定将放顶煤施工作为破题提升的突破口。通过进行大量放顶煤工序实验,确定了“一采一放、双轮间隔”的放煤工艺,在思路上变传统的“重采轻放”为“重放轻采”,看似“采”与“放”的位置颠倒,实则是生产工艺的历史性变革。

“该工艺在每个循环割煤、移架后进行放煤,放煤时,1人先自下向上放奇数架,放至30#架后,另1人自下向上放偶数架,直至放至工作面上端头。一次施工完毕后,再自下向上进行二次放煤。”该矿生产矿长张宗文介绍说。

由于新的放煤工艺在该矿采煤史上尚属首次,施工方面较以前更为繁琐,对操作人员、操作流程等方面要求也更为严格,“心里没底”成为当时所有参与者的内心写照。

“干了不一定成功,但不干就一定不会成功。大不了推倒方案,从头再来。”华丰煤矿矿长胡兆锋用一句话彻底打消了技术人员的顾虑,也给所有人吃了颗定心丸。

在经过充分准备后,该矿在1412末采工作面率先进行了新放顶煤工艺试验并一次取得成功,试运行当天工作面产出原煤2874吨,原煤回收率同比提高17百分点,一举打破该工作面单循环产煤最好记录。

“一个班比以前多出90多吨煤,这在以前连想也不敢想啊。”该矿综放项目部放煤工刘养山对新放煤工艺感慨颇深。

华煤人用努力收获了成功的喜悦,也尝到了创新的甜头。据了解,为扎实推进综放工作面顶煤回收率提升工程,今年3月至今,该矿先后组织召开“综放工作面顶煤回收座谈会”10余场,从矿领导班子到现场施工人员全员参与,围绕放煤工艺、设备管理、考核落实等方面集思广益、完善流程。制定下发了《华丰煤矿综放工作面顶煤回收管理办法》,对放顶煤检查标准、施工工艺和考核规定进行严格要求,并通过各业务科室井下巡查放煤情况进行监督打分,将回收率与项目部管理人员工资挂钩。通过采取各种行之有效的措施,确保了放顶煤新工艺在现场的有效落实,顶煤回收率得到显著提高。

同时,为进一步加快该创新成果转换,该矿又在新投产的1413工作面推广应用该技术。截至目前,该矿1412、1413工作面顶煤回收率较以往同比提高15个百分点,累计多回收生产原煤7.8万吨,产生经济效益6000余万元,预计全年创效1.2亿元以上。

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