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会宝岭铁矿公司:悬赏令下解难题 1万换来200万

职工正在对改造后的渣浆泵进行维修(郭超圣 摄)

“通过技改我们把两台渣浆泵改为一台,另一台备用,不仅可满足日常尾砂输送需要,而且运行效率提升80%以上,每年可节省用电量达290多万度,节约电费和材料费200余万元。”7月3日,会宝岭铁矿公司选矿厂厂长张俊江对记者说。

张俊江介绍,磨选剩下的尾矿需通过渣浆泵输送到充填站进行搅拌混合,再回充到井下。渣浆泵开启1台时,尾矿难以完全处理,经常发生泵池溢流,两台渣浆泵同时开启又会造成处理过剩,能源浪费,而且日常维修、材料更换耗费大量人力物力,给选矿系统平稳运行造成许多困扰。一台尾砂泵的功率是355千瓦,一天运行24小时仅电费就需近6000元。

针对这一“耗能大户”,该公司青年创客中心将此项难题作为今年首批攻克项目,面向全体干部职工公开发布“悬赏令”,重奖一万元,寻求“难题”解决方案。

为彻底攻克难题,该公司选矿厂创客团队主动认领,持续攻关。通过观察分析,他们发现尾矿泵出口到主管道弯头多、阻力大、管道磨损严重。为此,攻关团队大胆设想、反复试验,对尾矿输出管道进行截弯取直,对渣浆泵出口管道、位置、皮带等进行一系列优化改造,增加渣浆泵叶轮的转速,持续提高尾矿输出量,最大程度提升渣浆泵运行效率。

“为减少维修量,提升运行效率,我们又在渣浆泵出口管道加装气动阀门,并在焊接接缝内侧增加耐磨涂层,进一步增加材料耐用度,降低尾砂对管道的冲击,有效提升尾矿处理量。”选矿厂攻关团队成员张斌说道。至此,过去需要开启两台渣浆泵进行输送,如今仅用一台就满足了运行需要,经济效益可观。

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