本站讯 近日,东华水泥熟料公司质控中心控制工孙其峰,成功改造研磨机下料装置,解决了该装置频繁发生故障的难题,并节约年维修费3700元。
最近,该公司质控中心用于研磨样品的自动研磨机发生下料装置断裂故障,致使样品“丢失”,设备被迫停用。值班控制工孙其峰更换上自己自主改造的下料装置,让设备恢复正常使用。据孙其峰介绍,下料装置包括下料管和底座,原有的下料装置其下料管和底座是一体的,均采用橡胶制作,磨损较快,近一个月更换一次。而该配件为非标件,只能从厂家购买,价格为260元,每年约更换15根,共需3900元。
除此之外,更换下料装置也特别困难,“圆孔小,手伸不进去,拆卸、安装螺丝也看不见……”孙其峰介绍。原有下料装置所处的位置在一个狭窄圆孔的下面约10厘米处,更换费时费力。
为解决这一难题,孙其峰利用废旧不锈钢对下料装置进行了自主改造。他把下料装置的底座和下料管由“一体”改造为“分体”,并把底座材质由橡胶换成不锈钢,尺寸缩小2厘米,底座上焊接有与下料管尺寸配套的金属圆杆,更换下料装置时,只需将下料管套在底座上即可,改造后更换时间仅需2秒钟。
据估算,该底座寿命至少2年,更换的下料管约20元,年可节约3700元。截至日前,该下料装置使用良好,未出现任何问题。