本站讯 “我认为,是转子称本身加工精度不够,造成粉煤灰冲料。”“我认为是转子与密封板间隙变大,导致冲料问题。”近日,在东华水泥熟料公司烧成车间会议室内,一场头脑风暴正在进行。
自推进“两化融合”管理以来,东华水泥公司以节能降耗、降本增效等为切入点,充分调动职工的创新意识,不断优化作业流程,提高生产效率,激发了职工创新创效的热情和企业的活力。
据了解,粉煤灰应用是熟料生产降煤耗的重要控制手段之一,但在实际生产过程中,因粉煤灰频繁冲料,出现回转窑煅烧工艺波动大、操作困难等情况,严重影响了熟料煅烧质量及煤耗指标。
针对这一问题,该车间张志国精益小分队立即成立攻关小组,开展头脑风暴,集全员创新思维,深挖问题根源,最终确定是因粉煤灰转子秤本身加工精度不够,在后期使用过程中,转子与密封板间隙变大,导致冲料问题。
他们立即采取措施,自主进行粉煤灰转子秤拆检,对转子秤转子工作面及上下密封板的粗糙度及平面度进行测量,发现已不符合生产需要。通过对磨损区域进行车削和研磨处理,工作面粗糙度由>Ra3.2优化调整为<Ra1.6,转子与密封板的装配间隙由原设计的0.5mm-1mm调整至0.3mm, 进一步提升装配精度。
今年以来,烧成车间立足岗位找问题,聚焦问题抓改善,截止到3月底,共输出19项突出改善成果,熟料公司作为二级市场,对该单位进行市场化收购4300元。工作有改善,创效有成果,员工有收入,熟料公司正在掀起一股“改善热潮”。