我的煤炭网

我的煤炭网>新闻>综合信息>选矿知识>电弧炉炼钢生产实训(直流电弧炉炼钢技术)

电弧炉炼钢生产实训(直流电弧炉炼钢技术)

电弧炉炼钢生产实训(直流电弧炉炼钢技术) 100 DC电弧炉炼钢工艺实例

随着世界能源供应的日益短缺和企业对低成本的追求,如何降低DC电弧炉炼钢的能耗,缩短冶炼周期,成为冶金工作者非常关心的问题。在DC电弧炉采用铁水热装技术日益成为电弧炉炼钢的发展趋势和方向。为适应当前经济形势和发展需要,新特钢铁一分厂对100t超高功率DC电弧炉进行了炉料结构调整,电弧炉炉料结构由40%左右提高到70%左右。为适应新的高铁水比热装熔炼,对原熔炼工艺和氧枪设备进行了相应的改进。

一、电弧炉主要设备的工艺参数

炉墙采用ACI PyreJet集束氧枪和Pyrox氧燃烧器。根据表1的数据,原电弧炉设备的配置主要是满足冶炼全废钢和低铁水比的要求,采用炉门自耗碳氧枪完成熔渣和脱碳。提高铁水比后,原有设备的供氧能力和效率已不能满足脱碳速度的要求,使冶炼周期变长,影响生产节奏,降低产量。为适应高铁水比冶炼,必须提高电弧炉供氧强度,改进操作工艺,提高氧气利用率,缩短冶炼周期。

表1直流电弧炉设备工艺参数

项目

参数

标称容量/吨

100

最大熔炉容量/吨

125

变压器容量/(毫安培)

90

电极直径/毫米

711

轻敲模式

EBT偏心底部攻丝

电流/kA

100

最大次级电压/V

610

GMBH自耗碳氧枪流量/(m3·h-1)

2500×2

ACI PyreJet集束氧枪/(m3·h-1)

2000×3

超音速水冷氧枪流量/(m3·h-1)

4500

年产量/万吨

100

二、有效供氧强度和冶炼周期

通过对兴澄特钢一分厂超高功率100t DC电弧炉设备数据和生产数据的总结分析,得出使用GMBH自耗碳枪和3支ACI PyreJet集束氧枪时,有效最大供氧强度为0.8m 3/(t·min),电弧炉平均碳含量为1.6% ~ 1.7%,纯脱碳时间约为28。铁水用量为70%时,电弧炉原碳含量为2.8% ~ 2.9%,纯脱碳时间约46min,冶炼周期约63min,不能保证生产节奏。当4500 m3·h-1超音速水冷氧枪与3支ACI PyreJet集束氧枪配合使用时,有效供氧强度可达1.25 m3/(t·min),纯脱碳时间约32min,冶炼周期约45min。根据实际运行经验,采用模块化、分时控制理念,解决了提高供电效率和氧气消耗的问题。在高铁水比冶炼中,提高有效供氧强度和效率可以缩短冶炼周期。

三。热装高铁水比的试验结果与分析

根据现场生产的需要,试验采用了四种冶炼方式:①使用GMBH自耗碳氧枪冶炼全部废钢;②GMBH自耗碳氧枪冶炼40%铁水比;③GMBH自耗碳氧枪冶炼70%铁水比;④超音速水冷氧枪冶炼70%铁水比。四种冶炼方式对电弧炉冶炼周期、吨钢电耗和吨钢耗氧量的影响如图1所示。

从图1可以看出,冶炼全部废钢时,冶炼成本是四种工艺中最高的;铁水比40%时,使用GMBH自耗碳氧枪,冶炼周期和耗氧量较好,但电耗较高;第三种工艺在热装铁水比为70%时,使用GMBH自耗碳氧枪,其缺点是消耗大量吹氧管,供氧效率低,必然导致冶炼周期更长,吨钢耗氧量更高。第四道工序,当热装铁水比为70%时,使用超音速水冷氧枪,并加入其他辅助复合氧。由于超音速水冷氧枪特性和操作的改进,提高了有效供氧强度和效率,降低了冶炼周期和吨钢电耗、氧耗。

DC电弧炉热装热铁水冶炼时,吹氧时(氧化中后期)自然形成的泡沫渣足以覆盖弧光。在吹炼初期,随着低碱度渣的释放,要加入大量的渣料来缓慢提高渣的碱度,这样既能持续保证渣的流动性,又能提高冶炼效率,缩短冶炼时间。对于氧化前期,如果需要输电,可以调整渣量和炉渣碱度,提高炉渣的起泡能力。实践中发现,如果停止对泡沫良好的炉渣供氧,泡沫消失后会恢复供氧,6 ~ 10s后炉渣会再次起泡。

此外,高铁水比冶炼热装还存在钢渣溅到炉壁和炉盖上的问题。通过观察分析,认为钢是否溅到炉壁和炉盖上主要取决于炉渣和泡沫渣的流动性。吹炼初期,铁水中的[[Si]]优先被氧化,渣中SiO2浓度迅速上升,而[Fe]部分被氧化,渣中FeO浓度也迅速上升。此时熔渣的碱度很低,流动性好。另一方面,C-O反应产生的CO气泡很快从渣面逸出,所以不是泡沫渣。吹炼继续,炉渣从炉门排出,加料造新渣。此时吹氧,熔渣发泡良好。影响钢在炉壁上粘附的另一个因素是炉渣的量。冶炼后期渣量较小时,虽然炉渣有较好的起泡性和流动性,但仍有溅钢现象。因此,应保持适量的炉渣,一般不少于钢水质量的2%。

四。结论

(1)使用热装铁水作为DC电弧炉炼钢的原料,在高铁水比条件下,加强供氧对脱碳非常有利,同时可以缩短冶炼时间,降低生产成本,提高产品质量。

(2)通过操作工艺的改进,在铁水比为70%左右的情况下,兴城特钢一分厂超高功率100t DC电弧炉冶炼周期控制在45min以内,吨钢电耗控制在98.7 kw·h,吨钢耗氧量控制在48.5m3

(3)大型DC电弧炉热装高铁水比炼钢冶炼周期和吨钢生产电耗、氧耗已达到阶段性目标,但如何合理、高效、均衡地供氧和供电,缩短冶炼周期,降低生产成本,仍需进一步探索。

 
免责声明:本网部分内容来自互联网媒体、机构或其他网站的信息转载以及网友自行发布,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。本网所有信息仅供参考,不做交易和服务的根据。本网内容如有侵权或其它问题请及时告之,本网将及时修改或删除。凡以任何方式登录本网站或直接、间接使用本网站资料者,视为自愿接受本网站声明的约束。

下一篇:硫铁矿资源(中国主要硫资源)

上一篇:矿产资源破坏价值与矿产品价值(有关矿产资源的储量)