本网讯 “原来如果发生下料溜槽堵塞或压皮带事故,处理起来就会耽误不少时间,现在安装了电控‘液压闸板’以后,可以在短短几分钟就能恢复生产。”日前,新巨龙公司选煤厂岗位工小王告诉笔者,“这是我们自行设计的下料溜槽防堵‘神器’”。
原来,新巨龙公司选煤厂动筛车间原煤分级筛筛下溜槽为倾斜角度收口,当原煤系统带量大或原煤湿粘、杂物多时,容易堵塞溜槽,导致发生筛下原煤皮带压皮带事故。针对这一问题,该厂积极研究找寻对策,决定采取“隔离阻断法”,在筛下溜槽内设计安装电控“液压闸板”。
据该厂机修人员描述,他们经过测算确定合适的位置,将准备安装闸板的溜槽部位割除,然后使用30毫米厚铁板加固溜槽侧帮,使用140毫米厚的槽钢作为闸板的底座,最后将闸板吊装到位,使用螺栓固定在槽钢底座上,安全可靠。
“今后一旦发生压皮带事故时,可先关闭‘液压闸板’,待清理完闸板以下的积料即可恢复生产,和原来需要清理溜槽内全部积料相比,事故处理时间缩短了70%以上。”该厂机修班长郑新生说,“而且上、下平行作业时,闸板能够形成阻断,杜绝了上方杂物掉落砸伤下方人员的现象,保障检修人员安全,可谓是一举多得。”
该厂还围绕防止溜槽堵塞,采取源头控制法,积极协调上下游,优化洗煤系统工艺,严格岗位指标考核,加强巡视检修,控制“水料”或泥浆对各大下料溜槽造成影响,全力保障安全生产。