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里彦煤矿选煤厂:打好技改这张“牌”

近期,里彦煤矿选煤厂面对煤炭市场持续疲软、煤价不断下滑的实际,危中寻机、主动作为,通过开展技改创效、降耗提效等措施,打好手中的技改“牌”,在保证产品质量的同时,有效提高了市场竞争力。

笔者了解到,选煤厂自行管理后,里彦煤矿首先从技改入手,对洗选系统的部分环节进行技术升级,在精煤回收率上做文章,安装了一套自行设计改造的组合筛,替代原来的弧形筛,从原来只能回收0.3mm粒度以上煤泥提升到了能够回收0.125mm粒度以上煤泥,通过筛分试验,0.125mm—0.3mm粒度占比为30.1%,让更小的精煤颗粒无处可逃,有效提高精煤回收率2.31%,按照每年90万吨原煤入洗量计算,保守预计可增加经济效益1185万元。

为发挥洗煤设备的最大效能,该厂对原来的原煤仓4台给煤机进行改造修复,由原来的1台正常使用改成3台运转,发挥原3000吨原煤仓作用,通过储存原煤合理调节洗煤时间,提高洗煤效率,大大节约能耗。他们通过研究对比,发现原洗选系统设计中煤斗提机有设备使用漏洞,运行中存在着一定的浪费,通过加1部中煤漏斗,使中煤斗提机的中煤直接进入跳汰机,这样可减少1部皮带,减少运输环节,也可节约材料和运输费用,提高洗煤效率。由于该厂洗选系统为自备压风机,能耗消耗较大,增加了洗煤成本,他们通过改造升级管路,使选煤厂用风与矿供风系统相连接,合理调节用风量,有效节省了资源和电费。他们通过对跳汰机司机加强培训、责任心管理和技术指导,洗煤量从170t/h提高到200t/h以上,最高可达到230t/h,进一步提高了洗煤效率,洗煤成本得到很好控制,实现了大幅降低。

此外,该厂牢固树立过紧日子的思想,深入开展降耗提效工作,把职工思想统一到“省下的就是挣来的”的理念上来,在生产管理上大力推进内部市场化建设,把岗位全部纳入考核分配,极大调动了职工的积极性,进一步提高了工作效率。

“只要认真抓管理、搞创新,研究这些设备的习性,合理改造他们,能耗就会下来,效益就会出来,困难就会迎刃而解,我们要发挥选煤厂‘聚宝盆’的作用,用最优良的管理操作方法、最先进的洗选工艺,让矿工兄弟生产出来的煤炭发挥最大效益。”该厂厂长侯明灰这样认为。

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