“以中煤再选改造为例,自2019年12月以来,改造完成后的系统已生产合格3#精煤超过5000吨,精煤灰分稳定控制在10-12%,精煤产率显著增加,同时降低了介质消耗,经济和社会效益明显,每年新增利润1200余万元。”谈及智慧选煤带来的效益,新巨龙公司选煤厂厂长张鹏介绍。
新巨龙公司积极打造智慧、高效选煤厂,重视洗煤升级、精煤提率,持续深化技术创新,联合高校、科研院所,借脑融智,真正发挥矿井效益源作用,实现集团整体效益和洗煤创效价值最大化。
寻找“智慧钥匙”
新巨龙公司围绕“集团公司30项重点技改项目”工作要求,秉承“上游环节为下游环节服务、重介不背灰、煤泥减量化、减少重复分选”四大选煤技术理念,狠抓影响精煤产率“关键点”。
除中煤再选改造工程外,他们还高效应用新型分级旋流器,将传统单锥角分级旋流器更换为加强型多锥旋流器,解决了旋流器流量不足导致的精煤磁尾旋流器溢流跑粗问题,旋流器溢流+0.25毫米含量由40%左右降至13%左右,浮选入料跑粗问题得到改善,中+0.25毫米粒级含量降低3%以上。
“我们手中的‘智慧钥匙’不止这些,我们还创新完成了中矸筛下水闭路循环和中矸煤泥深度脱水改造,实现了中煤水分降低1.1%、产率提升1.13%,年增加经济效益约500万元。”张鹏说。
引进“最强大脑”
近年来,新巨龙公司以新旧动能转换为引领,强抓“智能化选煤厂”建设,顺应无人则安、少时则安要求,实现从“人控”到“数控”全面升级、从“自动”到“智能”全面提速。
“我们今年引进集团公司首例块煤智能干选系统,替代人工拣选环节,减少拣选工9人,实现‘降低劳动强度、改善安全环境、提质创效、减人增效’。”原煤车间班长陈传宝谈及智能高效装备投入带来的显著成效。
同时,在集团公司内率先引进新型高效隔膜压滤机,压滤煤泥水分由21%降为16%左右,具有较高的借鉴意义和推广价值。
该公司以智能调度为核心,构建了视频监控系统、生产智能控制系统、设备安全管理系统、电力网络监控平台以及PLC数据管理平台,实现了生产过程可视化智能随动、生产流程各环节智能控制、设备全生命周期管理、电力系统智能化管理和自动化与信息化的嵌入式融合。
启动“深度加工”
新巨龙公司选煤厂产品结构为精煤、洗混煤、煤泥三种产品,由于受精煤灰分限制,尾矿煤泥灰分偏低,造成精煤产率损失,而且煤泥晾晒装运受环保和天气因素影响大,存在很大不确定性。
他们新建浮选压滤车间和介质库,对浮选尾矿煤泥进行再选,对中矸煤泥水分离改造,新增仓上堆掺破碎机,对产品相关环节优化改造。改造后浮选入料经过三次浮选,低灰浮选精煤直接掺入低灰精煤中,高灰精煤掺入3#精煤中,尾矿脱水后作为中煤泥产品掺入中煤产品。改造后选煤厂产品结构调整为精煤、洗混煤,每年可增加经济效益6000多万元。
“今后我们将持续聚焦‘精煤创效’战略目标,探索引进新工艺、新设备,深入开展全员创新创效,加快推进创新成果转化应用,以一系列强有力的举措做足‘洗煤创效’文章,助力矿井高质量发展。”新巨龙公司副总经理刘德武介绍。