我的煤炭网

我的煤炭网>新闻>矿企资讯>蒋庄煤矿选煤厂将“三减三提”落到实处——让“聚宝盆”处处生金

蒋庄煤矿选煤厂将“三减三提”落到实处——让“聚宝盆”处处生金

蒋庄煤矿选煤厂以“发展是硬道理,挣钱是真本事”的理念为引领,认真落实能源集团选煤专业升级工作会精神,通过工艺升级、技术进步、“三减三提”等举措,不断增强挣钱本领,千方百计提升煤炭附加值,切实发挥“聚宝盆”作用,助力矿井高质量发展。

系统升级 内涵“生金”

“记得那时候,我们一个班仅拣选岗位就需要6个人,原煤系统一个班至少得30多个人才能保证机器设备的正常运转。”作为资深选煤人,该矿选煤厂职工栾超对汗水驱动时代的工作模式仍记忆犹新。

如今在该厂原煤车间,“只闻机器响,不见人影踪”。只见205拣选皮带上空无一人,安装在其上方的选矸机械手好似有一双“慧眼”,不仅能智能识别煤与矸石,还能将它们精准地分选至块煤仓与块矸仓。

将矸石从煤流中分选出来,是煤炭入洗的第一道关口。乘着智能化选煤厂建设的东风,该矿率先在矿区应用激光雷达3D煤矸识别智能分选机器人,建成智能煤矸分选系统,减少岗位用工8人,较人工拣选效率提高20%,同时还解决了拣选皮带易带末煤进入矸石仓造成少量末煤流失的难题,年平均多回收末煤180吨。

该厂坚定不移走工艺改造、系统升级之路,在对原煤拣选系统进行升级改造的同时,对脱泥工艺进行升级。以往,他们在使用弧形筛进行脱泥时存在CSS分选密度低、粗精煤回收率低的问题。为此,他们安装了两台叠层高频筛替换掉弧形筛,使粗精煤灰分降低3%、回收率提高了1-2%。

“我们通过大力实施系统升级,为生产系统实行‘562’定员标准奠定坚实基础。现在,我们原煤系统设置5个人,洗煤系统6个人,尾煤泥处理只需2个人,当班整个生产系统仅需13人。”该矿选煤厂厂长褚衍静说。

创新引领 以智“生金”

创新浮选尾矿AI在线视觉自动加药系统,使浮精产率同比提高0.5%,年创效35万余元;自主研发地销精煤装车系统,打造快速、高效、环保百秒装车作业线,在大大提高发运效率的同时,每年还可节约各类费用200余万元……

创新是企业发展的不竭动力。近年来,该厂以创新增效为引领,以解决现场痛点、难点、提高工效、降低职工劳动强度为着力点,以高技能人才创新工作室为依托,广泛开展小改小革、智慧创新活动,立足以小搏大、以新搏强,进一步激发全员创新创效活力。

他们围绕“FJC浮选机充气量远程控制、循环水系统的节能提效改造与实践、储煤场自动喷淋降尘系统的设计与应用”等课题,扎实开展群众性创新创效活动,先后获得矿井管理创新、五小革新等13项奖励。其中,《自动采集、回流、自动停机的矿浆采集装置》和《矿浆检测仪用光源防污染装置》等创新成果获得了国家实用新型专利。

“为进一步做好循环水系统的节能提效工作,我们将603、604两台大循环水泵的出水管路连通,实现用1台循环泵的能耗功率,完成2台循环泵的输水能力,使选煤循环水输送系统能效提升50%。同时在2台大循环水泵连通管路上增加电液阀门,实现了与集控系统的同步启停,减轻了工人的劳动强度。”该厂综合办公室主任、高技能人才创新工作室带头人高文宇说。

动能转换 科技“生金”

随着生产系统的智能升级,目前选煤厂的300余台套设备已全部实现远程停送电。

“我们利用计算机集成控制技术建成了配电室智能监控系统,实现了对厂内各高低压配电室内负荷运行参数、环境参数、视频图像等实时监控,实现各配电室的远程巡查和低压配电单元停送电的目的,降低了工人劳动强度,节省了故障处理时间,提高了选煤厂电气系统的安全可靠性。”该厂技术主管仇庆敏说。

据介绍,该厂共有9个配电室,以往在检修时,电工需逐个配电室进行停送电,既耗时又费力。“现在好了,这些问题都交给智能监控系统来完成,我们有更多的时间来做其他工作。”该厂电工王寒俊说。

这是该厂深入落实“三减三提”工作部署、扎实推进选煤生产系统智能升级的生动剪影。同时,该厂还建设了选煤厂信息管理、设备智能润滑等系统,以装备优化升级为基础,实现安全高效新提升;以生产系统优化为支撑,打造集约高效新模式,以“三减三提”、动能转换开启高质量发展新征程。

免责声明:本网部分内容来自互联网媒体、机构或其他网站的信息转载以及网友自行发布,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。本网所有信息仅供参考,不做交易和服务的根据。本网内容如有侵权或其它问题请及时告之,本网将及时修改或删除。凡以任何方式登录本网站或直接、间接使用本网站资料者,视为自愿接受本网站声明的约束。

下一篇:新远大公司学习贯彻刘孝孔董事长系列讲话精神

上一篇:高煤公司技能培训全天候“不打烊”