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万吨粉煤灰料仓施工方案(钢厂烧结机头灰)

万吨粉煤灰料仓施工方案(钢厂烧结机头灰) 重钢烧结机集中灰仓系统改造分析。

集中灰仓及仓下输灰系统

在重钢2 &次;在60m2烧结机气力输灰系统中,集中灰仓作为转运站,对除尘灰的畅通起着至关重要的作用。集中灰仓主要包括两个钢结构-混凝土仓,仓顶两个单体除尘器,仓下一个汽车转运通道(带两套星形给料机-双螺旋加湿器),仓下两套气力输灰系统。其中,汽车转运通道是气力输灰系统不能正常工作时的辅助手段。

存在的问题及分析

重庆钢铁2 &次;60m2烧结机分别于2009年12月和2010年10月投产。但气力输灰系统投运后并未正常工作,特别是集中灰仓和仓下输灰系统,一度制约烧结生产,影响烧结过程中的收尘周期和收尘烟囱达标排放。

1.灰库仓体泄漏爆炸。

灰库的最初设计由下部钢结构和上部混凝土组成。投入使用初期,两部分连接处强度不够,影响了筒仓的承载能力。另外,在输灰系统中,仓顶单个除尘器的作用是将各除尘器输送的灰气分离,使灰在灰仓内沉降,净化后的空气排入大气。一旦除尘器工作不正常,不能进行正常的气灰分离,灰仓压力不能正常释放,导致仓体频繁泄漏爆炸,影响正常输灰,严重污染周围环境。

2.灰库内物料的悬浮和堵塞

在2号烧结机和1号烧结机生产初期,由于烧结工序和炼铁工序的生产能力不匹配,经常出现烧结料仓全停的现象。由于烧结机不连续运行,输灰系统不能正常工作。粉尘温度低,水分含量高。另外,机头粉尘中K、Ca、Na等碱金属化合物含量高,容易潮解,粉尘流动性变差,性质变复杂。进入集中灰仓后,容易悬浮和堵塞物料。在输送过程中,经常会出现下料不畅、堵管等问题。

3.输灰设备故障及操作信号

由于集中仓下输送仓泵的计量功能,仓泵与仓的落灰管连接,仓泵与输灰管通过柔性金属软连接头连接。在系统运行初期,经常出现输灰管堵塞、憋压现象,金属软连接泄漏、爆炸现象时有发生。输灰系统自动化程度高,对阀门启闭、压力检测等信号的稳定性和可靠性要求高。但在实际运行中,出现了启闭不当、泄漏、堵塞等现象。进气门、排气门、进气门、排气门等。时有发生,这成为系统的主要故障。

4.输灰控制系统参数不合理。

实践中发现仓泵装灰时间设定过长,给灰过多,导致给料阀关闭,无法给灰。此外,由于输灰周期设定得太长,输灰效率低。

改进措施及效果

针对集中灰仓气力输灰存在的问题,我们从2010年3月开始,用了近一年的时间,逐步进行整改。

1.灰库渗漏处理

灰库仓体的改造

针对集中灰库钢结构-混凝土结合部强度低,易渗漏、易爆炸的问题,起初采取了破坏灰库预制混凝土层,填补渗漏点后重新浇筑的方案。经过半年左右的应用,料仓漏料减少,料仓未发生爆炸。1#烧结投产后,由于灰分增加,输灰时间延长,灰库运行负荷相应增加,再次出现灰库爆炸现象,证明重新浇筑后钢结构-混凝土接头强度仍然不足。最后,决定拆除两个灰库的混凝土结构,全部采用钢结构。实施后,经过一年多的运行,基本解决了仓库的渗漏和爆炸问题。

单台除尘器的运行管理

优化仓顶单个除尘器运行异常影响灰仓泄压,主要表现为布袋反吹异常,布袋脱落堵塞除尘器出灰口。解决这一问题,主要依靠优化除尘器运行管理、定期安排单台除尘器维护、保证布袋反吹效果等措施。实施后,单台除尘器的运行稳定性明显提高。

加强输灰管理。

为减缓输灰过程中高压灰气进入灰仓的冲击,制定了灰仓高液位报警后禁止给灰、禁止三根以上输灰管同时向同一灰仓给灰的制度,通过加强操作解决了灰仓爆漏问题。

2.落在垃圾桶里的可怜的灰。

保持烧结生产连续:通过优化生产组织,保持烧结生产相对连续,提高除尘灰温度,改善除尘灰流动性,保证输灰顺畅。实践证明,烧结作业率提高后,除尘灰的特性明显改善。

改造灰仓的灰槽:灰仓和灰仓泵之间的灰槽。原设计没有充分考虑粉尘的特性和流动性,其结构不利于落灰。改造方案重点是在落灰高度一定的情况下,尽可能增大落灰管的倾斜角度,使其接近垂直。同时在管道容易堵塞的位置增加了检修平台,方便处理悬浮物料和堵塞物料。

3.输灰设备故障处理及操作信号

阀门和金属软连接泄漏的处理:各阀门和金属软连接的泄漏主要是材料冲蚀造成的,其使用寿命降低的根源仍然是输灰系统运行不正常。因此,一方面应加强备品备件的管理,确保泄漏设备能得到及时更换,以减少其对输灰系统的影响;从长远来看,只有系统地解决输灰不畅的问题,才能缓解阀门、金属软连接等备件使用寿命短的问题。

阀门开关不当:系统中的进气阀、排气阀、进料阀、出料阀、排气阀等。由于机械卡住、变形、损坏和其他原因,不能正常打开和关闭,主要问题是电磁阀故障。通过现场对比分析发现,控制系统的电磁阀主要在室外,现场环境恶劣,特别是受灰尘的影响,大大降低了电磁阀的稳定性。针对这种情况,对现场的电磁阀采取了隔离保护的措施,一部分电磁阀搬到了操作间,另一部分也在适当的位置设置了操作箱,避免灰尘进入。通过以上措施,阀门启闭不到位的现象得到了有效遏制。

4.输灰程序的修正

针对进灰口设置时间过长和仓泵装灰量过大的问题,首先调整灰库进灰闸板阀的开度;同时,探索和总结了不同工况下的除尘特性,并对系统设置进行了调整。装灰时间由原来的20 s调整为10 s,有效解决了仓泵装灰阀、入口阀、出口阀堵料和输灰管堵塞的问题。由于仓泵装灰时间的调整,输灰周期也做了相应的调整(由原设计的420 s调整为240 s),从而增加了输灰频率,使得每个输灰周期的装灰时间减少,输送量减少后,系统的输灰效率不会受到影响。

结论

1)灰库全部改为钢结构后,筒仓强度提高,承压能力增强;通过定期安排单个除尘器的维护,减少了布袋反吹故障和掉袋现象,提高了输灰系统的灰气分离效率,保证了除尘器对灰仓的泄压能力,强化了输灰作业,从而有效解决了仓体泄漏问题。改造一年多了,仓库一直没有发生爆炸。2)随着烧结生产负荷的增加,日历作业率逐渐提高,除尘灰特性改善,输灰系统运行趋于正常;随着灰仓落灰管改造的完成,集中灰仓落灰不畅的问题得到了解决。3)电磁阀安装在室内或加装操作箱进行隔离保护,减少了现场恶劣环境对电磁阀的干扰,大大提高了各阀门的工作稳定性,一定程度上解决了阀门启闭不充分的问题。4)通过缩短仓泵的装灰时间和输灰周期,减少了每个输送周期的输灰量,增加了输灰次数,解决了系统堵管和运行不正常的问题,提高了系统运行的稳定性,也提高了输灰效率。(本文略)

 
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